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磨煤機電機節能、降溫改造

文章出處:高壓電機維(wéi)修責任編輯:91麻豆国产福利品精電機查看(kàn)手機網址
掃一掃!磨煤機電機節能、降(jiàng)溫改造掃一掃!
人氣:-發表(biǎo)時(shí)間:2016-07-16 11:39:00【

91麻豆国产福利品精電機導(dǎo)讀磨煤機電(diàn)動機由於設計時考慮高起動力(lì)矩,電(diàn)機的磁路一般處於偏飽和狀態,導(dǎo)致(zhì)電壓波動對電動機的影響大,而且電機損耗大、溫度高。而當係統要(yào)求提高產能時,電動機的電流將明顯上升,造成電動機(jī)損耗增加,效率降低,電動機實際輸(shū)出(chū)功率下降,限(xiàn)製了機組負載的增大。此時可通過對電動機的繞組、風路等進行改造,使機組輸出功率不再受到磨煤(méi)機電動機的製約,進而降低廠用電率、降低煤耗(hào)。

一、概述

磨煤機將煤塊粉碎後,直接噴(pēn)入燃燒器燃燒,是煤粉爐的重要輔助設備,廣泛(fàn)用於水(shuǐ)泥,矽酸鹽製品,新型建築材料、耐火材料、化肥、黑(hēi)色與有(yǒu)色金屬選礦以及玻璃(lí)陶(táo)瓷等生產行業(yè)。磨煤機電動機普(pǔ)遍存在耗電多、溫度高現象(與其他同(tóng)功率電機比(bǐ)較),這與磨煤機本身的特(tè)性有關係,因為磨(mó)煤機是一種(zhǒng)靜磨擦力特別大的特殊機(jī)械,所配(pèi)電動(dòng)機必然按高起動力距設計,這就(jiù)使(shǐ)電機磁路偏飽和,電壓波動對電動機的影(yǐng)響大,而(ér)且電機損耗大、溫度(dù)高。而隨著(zhe)能源需求的不斷增加,很多電廠需要適當提高產能,如此時(shí)提高電源電壓,磨(mó)煤機電(diàn)流將明顯上升,造成電動機損耗增加,效率降(jiàng)低,電動機(jī)實(shí)際(jì)輸出功率下降;而且線圈溫度升高,很容易造成電機損(sǔn)壞,限製了機組負載的增大。

因此,需要對現有磨煤機電動機的繞組、風(fēng)路等進行改造,使得磨煤(méi)機電動機(jī)能在較高的電壓(yā)下正常運行,並使機組輸出(chū)功率不再受到(dào)磨煤機電動機的製約,進而降低廠用電率、降低煤耗(hào)。

二、 技術(shù)原理

由於電機中的矽鋼片把電能轉化成磁能再轉化成動能的能力是有限(xiàn)的。因此,當電機中電壓超過一定範圍後,電動機鐵心損耗增大,效率降(jiàng)低,電能無法再轉化成更(gèng)多的磁能,隻能轉化成熱能(néng),導致電機迅速升溫。而大部分磨煤(méi)機電動機設(shè)計時為了滿足高啟動轉矩的要求(qiú)磁(cí)通密度都很大,當供電電壓提高後,很(hěn)容易達到(dào)磁路飽和,使得電動機的溫升迅速升高,效率下降(jiàng)。

由公(gōng)式3可見電(diàn)動機鐵損(sǔn)近(jìn)似與磁通的平方成正比,因(yīn)此通過改變(biàn)定子(zǐ)線圈匝數(shù)、接線方式等手段,適當降低磁通密度,使電動機運行在相對磁路不飽和狀況下,使(shǐ)電動機鐵損下降,溫度降低,電壓波動影響也減小(xiǎo)。

三、 案例簡介

本方案適合於工作於磁路飽和(hé)的磨煤機電動機節能改造。已經在(zài)多個工(gōng)程中實施,節能效果顯著(zhe)。

1、華能南通電廠磨煤機電動機情況

曾對華能某發電廠的磨煤機電動機進行了節能改造。該磨煤機電動機額定功率:522kW,額定電壓:6kV,額定頻率:50Hz,額定電流:72A,功(gōng)率因(yīn)數:0.88,電動機設計磁通密度大,運行中無功電流大,功率因數低(dī)。當6kV廠用(yòng)電壓升(shēng)高時電動機電流明顯上升,造成電動(dòng)機損耗增加(jiā),線圈溫度高達120°C(B級溫升考核(hé)極限),效率降低,電動機(jī)輸出功率下降(jiàng)。在煤質欠佳(jiā)時,磨煤機電動機限製了機組負(fù)載,煤量帶不足,機組限負(fù)荷運(yùn)行在290MW。

因此,必修對磨煤機電動機進行改造或(huò)更換,使磨煤機電動機能在6.3KV的電壓下正常運行,改善其它輔機(如引(yǐn)風機)的運行工況,使機組出力不再受到磨煤機電動機的製(zhì)約,進而降低廠用電(diàn)率、降低煤耗。

2、改造方案

對在線(xiàn)所裝的六(liù)台進口磨煤(méi)機電動機定(dìng)子線圈進行以下改造(zào):電機磁路(lù)的改造。通過改變定子線圈匝數、接線方式等手段,降低電動機的磁通密度,使電動機鐵損下(xià)降,溫度降(jiàng)低(dī),電壓波動影響也減小。

降(jiàng)低銅(tóng)損耗。采用加強型薄(báo)膜(mó)雲母帶作為主絕(jué)緣、特(tè)殊VPI真空壓力浸漆工藝等手段,在不降低絕(jué)緣耐壓水平的前提下,盡可能(néng)的多用(yòng)銅線以降低電機(jī)的銅損,減小由(yóu)電機定子銅損對定子線圈產(chǎn)生的溫度影響(xiǎng)。

改良風路。電機定、轉子間隙原來隻有1.07mm,且定、轉子通風道互相錯位,電機主風路必需走1.07mm氣隙通道,風阻很大,嚴重影響(xiǎng)電機的冷卻風量。因此可通過車削轉(zhuǎn)子鐵芯外圈,增(zēng)大定、轉子間隙,以改善電機的(de)冷卻(què)效果,同時也降低了定子鐵芯表麵損(sǔn)耗。

由以(yǐ)上數(shù)據可以看出:改造後的電動機在相同給煤量情況下,運行(háng)電流明(míng)顯減小,線(xiàn)圈溫度也有了明顯降低,相同工況(kuàng)下下降了約20°C。改造後電(diàn)機(jī)的啟動力矩滿足(zú)啟動磨煤機的要求,符合原電(diàn)動機的負載曲線,並可(kě)使電機的(de)運行電壓在(zài)6.2KV的電壓下正常運行(háng),改善其它輔機(如引風機)的運行工況,使機組出力不再(zài)受到磨煤(méi)機電(diàn)動機的(de)製約(yuē),進而(ér)降低廠用電率、降低煤耗。


本文來源於高壓電(diàn)機維(wéi)修。

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