模具車間:小改小革提(tí)效記
“用這台數控劃(huá)線機進行點孔,發生錯誤的幾率非常低,同時線軌的精度非常高(gāo),尺寸精度有保(bǎo)證,我們以YLV400端蓋加工為例,加工一件隻需4分鍾左(zuǒ)右,精度(dù)控(kòng)製在正負0.05mm左右,相對於手(shǒu)工加工,加工效率提高了(le)22倍,加工尺寸精度提高了10-16倍,員工的勞動強度也有很大的改善(shàn)。”11月20日下午,威能公司模具車間主任章維東指(zhǐ)著一台正在工作的數控(kòng)劃(huá)線機,讚不絕口。
一台數控劃線機(jī)的工作效率肯定比手工的效率更精更高,不用介紹大家一定會認可這種說法呀,況且車間裏的數控(kòng)設備比比皆是,完全(quán)沒必要對這台設備偏愛有加。再(zài)聽章主任(rèn)介紹,才知道這是一台(tái)有“故事”的(de)數控設備,是車間員工自己動手組裝完成的。
為什麽想到要自己動手製造組裝這樣一(yī)台(tái)數(shù)控設備呢?還要從目前市場用戶定製產品過多說起。
章主任介紹說,一方麵目前用戶需求多樣化,導(dǎo)致小批量、非標化以及單件化生產任(rèn)務日(rì)趨增加,另一方麵模具手(shǒu)工劃線打孔效率低,且易錯,尺寸誤差(chà)大,不能滿足快速、精準的生產需要。
這一生產瓶頸,讓車間領導(dǎo)以及鉗工十分焦慮,車間幾(jǐ)個主任更是每天冥思苦想(xiǎng),怎樣消除供需不足的矛盾(dùn),既能提高生產效率,又能提高精度?基於這個思路,機電修出身的章主任琢磨能不能搞出(chū)一套劃線新裝置。
今年初(chū),章主任(rèn)製造數控劃線設備的思路逐步成(chéng)熟,並專門成立了(le)QC小組,圍繞“加工(gōng)尺寸精確,適合小批量。單件化(huà)生產,加工效率高(gāo),降低勞動強度,成本不能過高”的(de)總體目標,以(yǐ)及“產品尺寸定位(wèi)精度控製在(zài)正負0.05mm左右,單(dān)件加工時間3分鍾左右,自動化程度高”的目標值開(kāi)展活(huó)動。
通過(guò)大家的頭腦風暴法,擬定出三套方案:單臂懸梁式、帶輪盤式和龍門式。大家(jiā)又集中(zhōng)力量對三種方案(àn)進(jìn)行了可行性(xìng)分(fèn)析後,從操作性、經濟(jì)性、時間性和預期效果等方麵進行(háng)了對比分析(xī),最終選擇了龍門式數控劃線機這個方(fāng)案。
在章主任的帶領下,大家以認(rèn)真細致、科學嚴謹的工作態度幹了起來(lái),外購所(suǒ)需的各(gè)種材料配件:有效長(zhǎng)度1000mm線軌、控製電器櫃……然後(hòu)就是承重平台(tái)和立柱的(de)設計、加工製作(zuò)以及組裝,電氣控製線路的組裝、測試、再(zài)組裝、再測試……經過了很多道的控製線路、線軌(guǐ)的組裝、測試(shì)後,在大家的期待中,一(yī)台自己動手的數控設備最(zuì)終組裝完成,經過實際測試,效果很顯著(zhe)。
原來的小批量端蓋打孔流程是從端蓋吊裝分度頭上(shàng),端蓋劃線,到敲樣衝眼,最後到端蓋打孔。以YLV400端蓋為例,一件工件加工完成,除去打孔的時間,需1.5小時左右,尺寸精度也隻能控製在正負(fù)0.5-0.8MM左右。由手工過度到用數控劃線機進行加工(gōng),不僅加工效率提高,加工尺寸精度也大幅度提高(gāo),同時發(fā)生錯誤的幾率大(dà)幅減少,降低了員工的勞動強度(dù),滿足了生產上的需求。
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